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电液推杆油压不稳定维修人员分析该故障
背景
电液推杆油压不稳定,维修人员根据电液推杆原理开始怀疑该故障是由电磁阀断电或溢流阀故障而引起的,但经手动换向操作,故障依旧存在,对溢流阀及其他控制阀的检查也没有发现异常。这说明该液压系统中实行元件、控制元件及协助元件均无故障。那么,需要是电液推杆厂提供元件即柱塞泵本身发生了故障。
检查发现
检查发现该故障与泵的待命状态相似,即框架机接近载荷感应阀弹簧设定的油压值,流量为O。这说明泵从待命状态变为工作状态时,或在实行机构换向时,泵的载荷感应阀和油压限制阀心处在了待命状态的位置,而并没有随工沉的改变而变化。
两种原因
1、阀心被液压油里的杂质卡死,不能移动;
2、弹簧失效或弹簧力太小,不能使阀心复位。通过上述分析后,对载荷感应阀和油压限制阀阀心进行了清洗,重新调整了两阀的弹簧调整螺栓,该故障消掉。
状况一:油液过脏
原因分析
1、个别叶片在转子槽内卡住或伸出困难。
解决办法
1、过滤或换油液。
状况二:泵装配不好
原因分析
1、个别叶片在转子槽内间隙过大,造成高压油向低压腔流动,
2、个别叶片在转子槽内间隙过小,造成卡住或伸出困难,
3、个别柱塞与缸体孔配合间隙过大,造成漏油量大
解决办法
1、拆开清洗,修配或换叶片,合理选配间隙,
2、修配,使叶片运动灵活,
3、修配后使间隙达到要求
状况三:供油量波动
原因分析
1、非自吸泵的协助泵有故障。
解决办法
2、修理或换辅助泵。
一般在关闭主控制阀后,液压拉伸机的工作油压将达到系统设定的安全阀或卸荷阀油压,远远高于正常的工作油压。液压泵输出的液压油都经过卸荷阀回流到油箱,在卸荷阀的截留作用下产生大量的热量,这对液压油和液压元件的寿命不利,并且浪费大量的能量,而PV型轴向柱塞泵的液压控制系统可以在载荷需要的情况下,从零功率到大功率运行,既减少能耗,又增加了液压油和液压元件以及液压泵和阀的使用寿命,有经济效益和社会效益。
电液推杆油压不稳定,维修人员根据电液推杆原理开始怀疑该故障是由电磁阀断电或溢流阀故障而引起的,但经手动换向操作,故障依旧存在,对溢流阀及其他控制阀的检查也没有发现异常。这说明该液压系统中实行元件、控制元件及协助元件均无故障。那么,需要是电液推杆厂提供元件即柱塞泵本身发生了故障。
检查发现
检查发现该故障与泵的待命状态相似,即框架机接近载荷感应阀弹簧设定的油压值,流量为O。这说明泵从待命状态变为工作状态时,或在实行机构换向时,泵的载荷感应阀和油压限制阀心处在了待命状态的位置,而并没有随工沉的改变而变化。
两种原因
1、阀心被液压油里的杂质卡死,不能移动;
2、弹簧失效或弹簧力太小,不能使阀心复位。通过上述分析后,对载荷感应阀和油压限制阀阀心进行了清洗,重新调整了两阀的弹簧调整螺栓,该故障消掉。
状况一:油液过脏
原因分析
1、个别叶片在转子槽内卡住或伸出困难。
解决办法
1、过滤或换油液。
状况二:泵装配不好
原因分析
1、个别叶片在转子槽内间隙过大,造成高压油向低压腔流动,
2、个别叶片在转子槽内间隙过小,造成卡住或伸出困难,
3、个别柱塞与缸体孔配合间隙过大,造成漏油量大
解决办法
1、拆开清洗,修配或换叶片,合理选配间隙,
2、修配,使叶片运动灵活,
3、修配后使间隙达到要求
状况三:供油量波动
原因分析
1、非自吸泵的协助泵有故障。
解决办法
2、修理或换辅助泵。
一般在关闭主控制阀后,液压拉伸机的工作油压将达到系统设定的安全阀或卸荷阀油压,远远高于正常的工作油压。液压泵输出的液压油都经过卸荷阀回流到油箱,在卸荷阀的截留作用下产生大量的热量,这对液压油和液压元件的寿命不利,并且浪费大量的能量,而PV型轴向柱塞泵的液压控制系统可以在载荷需要的情况下,从零功率到大功率运行,既减少能耗,又增加了液压油和液压元件以及液压泵和阀的使用寿命,有经济效益和社会效益。
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